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Comment les flux tirés ont sauvé mon entreprise Nicolas GUILLEMET, Directeur Général, Lachant Spring 1

Comment les flux tirés ont sauvé mon entreprise par N.Guillemet

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Comment les flux tirés ont

sauvé mon entreprise

Nicolas GUILLEMET, Directeur Général,

Lachant Spring

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LACHANT SPRING

100 ans d existence

Entreprise familiale

13 Millions € de CA

130 personnes réparties sur 3 sites

en France et à l’étranger

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LACHANT SPRING

Fabrication de pièces métalliques

en petites, moyennes et grandes séries

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LACHANT SPRING

Fabrication de pièces métalliques

en petites, moyennes et grandes séries

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PROBLEMATIQUE

Fin 2008 : chute de 25% du CA en quelques

mois dans la foulée de la crise des subprimes

= Licenciement économique

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La découverte du Lean

Waaaahouuuuu !!!!

OU

Aïeeeeuuuu!!!!

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La découverte du Lean

Ma première rencontre avec le Lean fin 2011

Par hasard chez un ami travaillant

pour TPCA en République Tchèque

Pourquoi

Pas nous !!!!

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Rencontre avec Phillipe Grosse lors

d’une formation sur les flux tirés à l’ILF

La découverte du Lean

Démarrage de notre collaboration

Octobre 2011

Premier chantier : mise en place des Flux tirés

LES FLUX TIRES

Pourquoi la mise en place de cette

démarche ?

Nous étions confrontés à un changement majeur sur nos principaux

marchés : REDUCTION DES QUANTITES

Générer du cash par la maîtrise et la réduction de nos stocks : besoin

suite à la chute de notre CA et l’érosion de notre trésorerie

Développer un avantage concurrentiel sur des marchés matures

Une démarche pragmatique correspondant à ma vision de la société

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• Qu’est ce que « Les flux tirés lissés par

Kanban » ?

Démarche de juste à temps qui consiste à ne fabriquer que ce qui est

consommé ou demandé par le client:

Soit par reconstitution de stock

via les « shop-stocks » ou « pied de ligne ».

Soit par une production à la

demande (pour les références à faible demande).

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LES FLUX TIRES

VSM

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VSM initiale

• Objectif:

Eliminer les gaspillages

dans la chaîne de valeur afin

de diminuer le temps de

défilement

VSM – MISE EN OEUVRE

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Machine CM29 Etablie de la

CM29 Pupitre de la

CM29

Machine CM29

Shop-stock

CM29

Bac rouge

CM29

Avant démarche

LEANAprès démarche

LEAN

PROCESSUS DE LISSAGE

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Fonctionnement général :

PROCESSUS DE LISSAGE

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Indicateur

taux de

service

Fréquence

de

prélèvement

Plan de

lissage

Règle de

réactivité

Cartes rouge

« manquant »

PROCESSUS DE LISSAGE

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Les premiers résultats

Amélioration de l’environnement de travail

Amélioration de 20 % du Taux de service Client

Baisse de 15 % des stocks de produits finis.

Décision de ne pas investir dans un équipement

supplémentaire (valeur 200K€) suite à l’amélioration du TRS

FAITS MARQUANTS : STOCKS

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2011

2013

2016

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2013 2016

FAITS MARQUANTS: PREPA

CAMIONS

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2013 2016

FAITS MARQUANTS: FLUX

CONTINUS

FAITS MARQUANTS: SMED

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5 à 10 minutes de gain par

réglage

LES FREINS AU CHANGEMENT

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La principale résistance rencontrée

lors de la mise en œuvre des flux tirés lissés

LE MIDDLE MANAGEMENT

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• Les erreurs à ne pas commettre:

– La mise en place d’un système destiné aux managers et qui ne parle

qu’aux managers.

– Considérer les FTL comme un système de gestion de la production et

non comme un formidable outil de FORMATION

– Exiger les résultats finaux sur l’heure.

Accepter le fait que le système ne soit pas parfait

immédiatement

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ET APRES …Une priorité :

Le développement de nos équipes

par la résolution de problèmes

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ET APRES …Exemple concret

de résolution de problème

par l’équipe

CONCEPTION : LEAN ENGENEERING

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Des idées d’amélioration jusqu’au Bureau d’Etude

Lors de la réunion quotidienne de l’équipe

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Des chiffres

Depuis le démarrage

de notre transformation Lean

en 2012

Le Chiffre d’affaires a progressé de 9 %

dans un marché atone

Le résultat d’exploitation a été multiplié par 3

400K€ de cash libéré en 3 ans

Effectif constant depuis cette date

CONCLUSION

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Avant démarche

LEAN

Aujourd’hui

Stock produit fini 15,8 jours de

production vendue

6,2 jours de

production vendue

Stock matière

première

69 jours de

consommation

46 jours de

consommation

Taux de service 80% 88%

Non-conformité client

(nombre)

102 90

LE FUTUR

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La route est encore longue…

• Développer notre approche

commerciale au travers des outils

Lean (le Mur clients)

• Améliorer drastiquement notre

niveau qualité (bac Rouge)

Définir un avantage concurrentiel qui satisfera

nos clients par le développement de nos

collaborateurs